検索対象:     
報告書番号:
※ 半角英数字
 年 ~ 
 年

福島第二原子力発電所3号機シュラウドサンプル(2F3-H6a)に関する調査報告書(受託研究)

Report of Examination of the Samples from Core Shroud (2F3-H6a) at Fukushima Dai-ni Nuclear Power Station Unit-3 (Contract Research)

福島第二3号機シュラウドサンプル調査実施チーム

The Working Team for Examination Operation of Samples From Core Shroud at Fukushima Dai-ni Unit-3

本報告は、福島第二原子力発電所3号機炉心シュラウド下部リングH6a溶接部外側から採取したき裂を含む材料サンプル(東京原子力株式会社が平成13年度に実施した調査の際に日本核燃料開発株式会社に保管した試料の一部)について、日本原子力研究所が第三者機関として東海研究所の照射後試験施設(ホットラボ等)において各種の検査・評価を実施し、き裂発生の原因究明に資する知見を取得することにより、調査結果の透明性を確保することを目的として実施した。本調査の結果、以下のことが明らかとなった。(1)き裂は溶接金属から約3~9mm離れた位置に3箇所観察され、最大深さは約8mmであった。(2)2箇所のき裂破面を観察した結果、き裂破面のほぼ全面が粒界割れであったが、き裂開口部には約300$$mu$$m範囲に粒内割れが観察された。(3)表面から約500$$mu$$m深さまで、最高Hv400を超える硬化層が形成されていた。また、溶接金属から約3mmまでの表面層には溶接熱影響による軟化が見られた。(4)き裂の内部には、開口部からき裂の先端までほぼ全体にわたり酸化物が観察され、その酸化物は主として鉄の酸化物であった。(5)合金中に主要元素濃度の揺らぎが見られたが、き裂との間に相関性は認められなかった。本調査の結果と、溶接によりき裂付近に発生していたと考えられる引張残留応力及び炉水の溶存酸素濃度等を考慮すると、き裂は炉心シュラウド下部リング外表面の加工層において主として粒内型の応力腐食割れ(SCC)により発生後、SCCとして結晶粒界を経由して進展したと結論される。

The present examination has been performed with the objective to ensure the transparency of the examination as the third-party organization by providing technical basis for identifying the causes of cracking through examination of the sample taken from the cracked region of outer H6a welding portion of the core shroud at Fukushima Dai-ni Nuclear Power Station Unit-3, which was a part of sample stored in the Nippon Nuclear Fuel Development Co., Ltd. in the examination of Tokyo Electric Power Company in 2001. The present examination of the sample was conducted at the post irradiation examination facilities of JAERI. The following findings were obtained from the result of the present examination. (1)Three cracks were observed at the portion 3 to 9mm apart from the weld metal and the maximum depth was about 8mm. (2)Intergranular cracking was observed in almost whole fracture surface. The transgranular cracking was partially observed within the depth of about 300$$mu$$m from the surface. (3)Hardening layer over Hv400 at its maximum was found from the surface to the depth of about 500$$mu$$m. Based on the examination results concerning presence of tensile residual stress by welding and relatively high dissolved oxygen contents in core coolant, it is concluded that the cracks were mainly initiated in the hardening layer by transgranular stress corrosion cracking and propagated along the grain boundaries.

Access

:

- Accesses

InCites™

:

Altmetrics

:

[CLARIVATE ANALYTICS], [WEB OF SCIENCE], [HIGHLY CITED PAPER & CUP LOGO] and [HOT PAPER & FIRE LOGO] are trademarks of Clarivate Analytics, and/or its affiliated company or companies, and used herein by permission and/or license.